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基于LNG冷量的液體空分新流程

基于LNG冷量的液體空分新流程
2016.12.29
作者: 迪爾空分

??? 液化天然氣(Liquefied Natural Gas 以下簡稱LNG)具有便于遠距離運輸、儲運成本低、熱值高、清潔、環(huán)保等特點。在LNG接收站,一般將LNG氣化后再使用,氣化過程放出的冷量約為830kJ/kg,這部分冷能通常隨海水或空氣被舍棄,造成能源的極大浪費,如何回收LNG的冷量近年來已經(jīng)成為國內外研究的熱點問題,本文著重對LNG冷能在空分裝置中的應用進行探討。
1、LNG冷能應用在空分裝置中的優(yōu)勢
??? 其一,LNG冷量利用的過程就是將LNG的冷量傳遞給需要冷卻的工質,達到冷量回收的目的。冷能回收過程中的不可逆損失相對較少,是比較理想而**的利用方法。
??? 其二,將LNG的冷量回收,不僅提高了循環(huán)的液化率,可得到大量的液態(tài)產(chǎn)品,同時節(jié)省了能耗。
??? 其三,傳統(tǒng)空分流程的冷量由透平膨脹機產(chǎn)生,啟動階段冷量需要逐漸積累,若利用LNG可以在很短的時間內得到大量的冷量,空分設備的啟動時間就可以大大縮短。
2、采用LNG冷量的液體空分裝置
??? 空分裝置中引進LNG冷量的方案大致可以分為兩種情況,一種是設計新型的流程方案,并投資建設一套新的系統(tǒng);另一種是在原有的設備基礎上進行改進設計,引進LNG的冷量。

??? 方案1針對新系統(tǒng)的投資建設提出,如圖1所示。
??? 該方案為采用LNG預冷的中壓氮氣循環(huán)的液體空分流程,其中精餾系統(tǒng)與傳統(tǒng)的中壓氮氣循環(huán)液體流程基本相同,主要區(qū)別在于制冷系統(tǒng)。在傳統(tǒng)流程中,循環(huán)氮氣分為內外兩股循環(huán),內循環(huán)為精餾塔提供冷量,而外循環(huán)為內循環(huán)氮氣提供冷量。新流程取消了氮氣外循環(huán)制冷系統(tǒng),這部分冷量由LNG氣化過程釋放的冷量代替。新流程是這樣運行的:來自下塔頂部的循環(huán)氮氣首先通過主換熱器3吸收熱量,將原料空氣冷卻,再進入循環(huán)壓縮機9壓縮至約2.6MPa,經(jīng)冷水機組10降溫后,直接進入LNG換熱器8吸收LNG氣化釋放的冷量,被冷卻到120K左右,然后通過節(jié)流閥降壓至約0.55MPa,回到下塔提供冷量,接著進入下一次循環(huán)。
?? 新流程的特點在于:1、取消了氮氣外循環(huán)系統(tǒng),在設備上省去了氮透平膨脹機和增壓壓縮機,使流程組織更加簡單;2、用LNG換熱器代替了傳統(tǒng)流程中的氟利昂制冷機組,有效回收了LNG的冷量的同時,節(jié)約了能耗;3、由于LNG冷量的引進,降低了循環(huán)氮氣的預冷溫度,從而降低了系統(tǒng)的較高運行壓力,使安全得到保證;4、提高了循環(huán)氮氣進壓縮機的溫度,避免了低溫壓縮的困難。

??? 方案2針對現(xiàn)有設備改造提出,如圖2所示。該方案為利用LNG預冷的中壓氮氣循環(huán)塔外液化空分流程,其運行方式如下:上塔引出的純氮氣經(jīng)主換熱器復熱后,抽取一部分(抽取量取決于需要生產(chǎn)的液態(tài)產(chǎn)品的量)首先經(jīng)LNG換熱器11冷卻,再在液化器13中液化,作為液態(tài)產(chǎn)品輸出。上塔底得到的氣態(tài)純氧復熱后先在預冷器12中預冷,吸收循環(huán)氮氣的冷量,再進入液化器13中液化得到液氧,作為產(chǎn)品引出。裝置開動初期,從氮氣產(chǎn)品中引出一部分作為循環(huán)氮氣進行積累,當流量達到要求以后,通過閥門切換,使循環(huán)氮氣與精餾系統(tǒng)隔離。循環(huán)氮氣在壓縮機9中被壓縮到約2.3MPa,然后通過冷水機組10冷卻并在LNG換熱器11中液化,高壓低溫循環(huán)氮氣節(jié)流后為換熱器13、12提供冷量,回到壓縮機進口,進行下一個循環(huán)。
??? 該方案是在傳統(tǒng)的全低壓氣體產(chǎn)品流程的基礎上改良得到的,其較大的優(yōu)勢是不需要改變任何原有設備就可以生產(chǎn)液體產(chǎn)品,只需在原有流程的基礎上添加一臺循環(huán)氮氣壓縮機、三臺換熱器和一臺冷水機組,非常適合只生產(chǎn)氣體產(chǎn)品流程改裝生產(chǎn)液態(tài)產(chǎn)品。另外產(chǎn)品液化系統(tǒng)獨立于精餾系統(tǒng),在不同的需求情況下,對氣液產(chǎn)品的產(chǎn)量可以進行靈活的調節(jié)。該流程的較高運行壓力進一步降低,比方案1還要小約0.3MPa。??? 兩種新流程與傳統(tǒng)的液體流程相比較有明顯的改善。新流程所需循環(huán)氮氣量大大減少,系統(tǒng)的較高運行壓力分別是2.6、2.3MPa,而傳統(tǒng)液體流程在4.2-5.0MPa左右。從能耗上來看,與傳統(tǒng)的流程約1.05-1.25 kW?h/kg相比,兩種方案均有大幅度的降低,分別為0.317、0.384kW?h/kg,而能耗節(jié)約的根本原因在于循環(huán)氣量的減少和較高運行壓力的降低。兩種新方案在產(chǎn)品產(chǎn)量相同的條件下相比,方案2液態(tài)產(chǎn)品的能耗高于方案1,但方案1的循環(huán)氮氣量和較高壓力大于方案2,對比之后綜合說來兩種新方案適用場合不同,各具優(yōu)勢,應根據(jù)不同的需要合理選用。
3、結論
?? (1)空分流程中引進LNG冷量不僅有利于冷量的合理利用,而且有利于空分系統(tǒng)液化率的提高,以及裝置啟動時間的縮短,適用于生產(chǎn)液體產(chǎn)品較多的場合。LNG采用液泵加壓節(jié)省能耗,而換熱壓力的提高對空分性能影響較小,綜合考慮建議將LNG的氣化安排在加壓之后進行。
?? (2)液體空分流程引進LNG冷量后取消了高壓氮氣壓縮機、氮透平膨脹機以及氟利昂制冷機組,簡化了流程組織。氣體空分流程引進LNG冷量后在不改變現(xiàn)有設備的基礎上添加壓縮機、換熱器等部件便可生產(chǎn)便于運輸?shù)囊后w產(chǎn)品,投資費用較少,能耗也相對較低。
?? (3)引進LNG冷量的液體空分流程與傳統(tǒng)流程相比,所需循環(huán)氮氣量明顯減少,系統(tǒng)較高運行壓力從4.2~5.0MPa降低到了2.3~2.6MPa,液態(tài)產(chǎn)品的單位能耗從傳統(tǒng)流程的1.05-1.25 kW?h/kg降低到0.317-0.384kW?h/kg,節(jié)能效果明顯。

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